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摘要:本文旨在研究某炼油厂15万t/a MTBE装置的节能降耗,以提出多种创新的方案来改善该装置的能耗和经济效益。首先,对MTBE生产过程中能耗的各项来源进行了研究,包括前期处理、反应和分离等环节。然后,提出了一系列的节能措施,并进行了实验验证。在工艺前期,调整产品精制水洗操作,降低了碳四中的杂质含量,有效减少了在MTBE生产过程中的能耗。同时,优化了醇烯比,最大限度促进异丁烯和甲醇的反应,从而减少了能耗。此外,通过降低催化蒸馏塔和甲醇回收塔的蒸汽用量,并进行余热回收,成功实现了预期目标。与传统MTBE装置相比,该方案显著降低了能耗,并提升了经济效益。针对不同操作条件进行了综合实验和模拟研究,以评估各个工艺参数对能耗的影响。这些措施不仅能够降低能耗、改善经济效益,还为其他炼油厂类似装置提供了有价值的创新借鉴。
关键词:MTBE装置;节能降耗;醇烯比;经济效益;创新
0引言
随着全球汽车数量的急剧增加,对环境友好型燃料的需求不断攀升。其中,甲基叔丁基醚(MTBE)作为一种高效清洁的汽油添加剂,备受关注。为了应对严峻的环保形势,许多国家都对汽油质量做出了严格把控,这一问题得到了我国政府的高度重视,出台了新的汽油质量标准,以推动能源节约和环境保护。装置生产MTBE的工艺流程主要包括原料预处理、反应和蒸馏等环节。在这些环节中,提高能源利用效率是关键,能耗的降低直接关系到产品质量和经济效益[1]。
1装置流程
某炼油厂15万t/a MTBE装置采用河北凯瑞环保科技股份有限公司的专有技术,该装置于2020年2月一次开车成功,已安全平稳运行三年。该装置规模是15万t/a,运行周期为4年,是以催化裂化装置液化气经气分装置分离的混合碳四、丁二烯炔烃加氢装置的碳四、以及工业甲醇为原料,生产高辛烷值MTBE产品。装置流程如图1所示。MTBE装置主要以气分来的混合碳四,炔烃加氢或者罐区来的碳四,以及罐区来的甲醇,经过反应器R1001和催化蒸馏塔C1001后,反应产物MTBE中间产品进脱硫塔,脱硫塔顶得到的MTBE产品,送去罐区。催化蒸馏塔顶的低沸点共沸物送到萃取水洗回收系统,回收未反应碳四,送到烷基化装置或者罐区,甲醇塔分离的甲醇送到甲醇原料罐。
2影响MTBE装置能耗的因素分析
2.1原料C4中杂质
原料质量的好坏直接影响到反应的效率和能耗。在MTBE生产过程中,原料中可能含有碱性物质和金属阳离子等毒物,这些物质可能会对催化剂的稳定性和性能产生负面影响。为了提高催化剂的质量和使用寿命,应限制这些毒物的含量,使其质量分数不超过2×10-6。上述毒物将与催化剂进行离子交换。MTBE领域,常使用一种创新型催化剂,它是大孔强酸性阳离子交换树脂。这种大孔结构不仅提供了更大的表面积和孔隙容积,增加了催化反应的活性和选择性,还便于反应物的扩散和产品的分离。通过强酸性阳离子交换作用,使催化剂具有了优秀的活性和选择性。随着反应的延续,在使用这种创新型催化剂时,确保原料的净化至关重要,以去除金属离子和碱性物质。这是因为金属离子会与催化剂中的质子发生置换反应,导致催化剂失去酸性并丧失活性。一些常见的金属阳离子,如钠和铁离子,可能会置换催化剂中磺酸基团上的质子。特别是,异丁烯叠合催化剂的磺酸基团上的H+容易被金属阳离子置换掉。以氯化钠为例,反应方程式如式(1):

碱性物质会中和催化剂上的磺酸根,碱氮化合物主要为进料中腈化物(乙腈、丙腈),腈化物易发生水解反应,水解主要包括两步:原料中的腈被吸附于树脂中;一些有机腈物质容易被吸附到催化剂表面并与水分子反应,形成氨基化合物,使催化剂中毒。高效的脱除金属阳离子和碱氮化合物的方法,以延长催化剂的寿命,降低装置能耗具有重要的意义。腈化物质对催化剂寿命的影响见表1。
在催化剂反应中,观察到水分子可能对催化剂的活性产生负面影响。首先,水可以引发磺酸基团-SO3H的脱落作用,形成硫酸和有机分子。此过程会导致催化剂活性中心的丧失,从而降低催化剂的活性和效率。另外,水分子还能与催化剂表面上的磺酸基团通过氢键相互结合,形成大分子结构。这些大分子会占据催化剂的活性中心,阻碍反应物质与催化剂之间的有效接触,进而降低催化剂的反应活性。此外,还发现水能够与原料中的C4H8发生反应,生成大量的TBA。这些叔丁醇会聚集在催化剂表面,降低催化剂的表面积,从而影响催化剂与反应物质的接触效果,并进一步影响催化反应的效果。某些杂质可能会在反应器内形成沉积物或垢层,导致反应器堵塞。这可能会降低反应器的传热效率,使反应速率变慢,增加能耗,并且可能导致MTBE产品质量下降。
2.2醇烯比
在甲醇与异丁烯的反应过程中,醇烯比(进入R1001的甲醇摩尔流量与异丁烯摩尔流量的比值)极为重要。在选择适当的醇烯比时,需要考虑以下几个因素。首先,在反应过程中,甲醇和烯烃在催化剂的作用下发生反应,生成醚化物以及大量的热量,当甲醇进料量降低时,异丁烯自聚反应生成二异丁烯增多,导致异丁烯醚化转化率降低。此外,自聚反应放出的热量还可能造成催化剂床层超温,催化剂降低活性。因此,适当增加甲醇用量可以减少二聚反应的发生,并提高反应的稳定性和效率。第三,当C4中异丁烯含量较低时,醇烯比过高会使甲醇发生缩合反应,反应生成二甲醚和水,导致MTBE中二甲醚含量超标,影响产品质量,也加大了甲醇水洗回收负荷。因此,选择适当的醇烯比可以在保证反应转化率的同时,避免不必要的甲醇浪费和污染[2]。
2.3催化蒸馏塔和甲醇回收塔蒸汽用量
由表2可知,MTBE装置能耗由循环冷水、电、净化风、1.3 MPa蒸汽、含油污水组成,MTBE装置主要能耗是蒸汽能耗,占97.33%。其次是电能耗,现场用电主要机泵,所以电量降低幅度已经不大。至于循环冷水,根据公司要求循环热水出装置温度不大于43℃,已按照公司要求执行,所以循环冷水也很难再降。因此主要从降低蒸汽耗量来降低MTBE装置的能耗。
3优化措施和效果
3.1提高原料质量
3.1.1措施
为了确保装置操作稳定,强调加强原料质量控制,以保证原料的稳定性和一致性,避免对装置操作造成波动影响。C4原料中的金属离子往往以阳离子形式存在,由于它们的电荷性质和分子结构,金属离子在水中容易与水分子形成配位化合物,从而溶解于水中和碱性氮化物通常具有含氮的强碱性成分,如氨、胺等。这些化合物的分子结构中带有高度极性的键,使其能够与水中的氢离子发生相互作用,并形成离子化合物溶液的特性[3]。提高产品精制装置中水洗水罐的循环水量,并每周及时置换水洗水罐水。同时,采用预处理方法去除原料中的颗粒物和沉积物,并在MTBE装置中增加聚结器和过滤器以脱除C4原料中的催化剂中毒物,避免其进入反应器内部。
3.1.2效果
经原料预处理后的C4原料中金属离子、碱性氮化物含量均<1 mg/kg,有效去除或减少催化剂中毒的杂质,提高催化剂的活性和稳定性,减少反应器堵塞的风险,提高传热效率,减少能耗,提高MTBE产品的选择性和纯度,可确保催化剂长周期运行,减少了催化剂更换时间。
3.2降低醇烯比
3.2.1措施
降低醇烯比并不意味着牺牲MTBE的选择性和产率,因此需要在保证产品质量的前提下,寻找合适的醇烯比,以达到降低能耗的目的。通过降低醇烯比来降低MTBE装置能耗的主要思路是减少异构化反应的程度,从而降低反应器的热负荷和催化剂的损耗,同时减少分离过程的能耗。设计要求醇烯比1.05~1.15,实际操作时,在保持反应器入口温度不变的情况下,适当降低醇烯比,从1.13下降到1.08。
3.2.2效果
在将醇烯比从1.13下降到1.08的12 h内,观察到醚化反应器R1001A的温度从24.2℃上升至28.5℃。同时,催化蒸馏塔和甲醇回收塔的塔底蒸汽消耗分别从14.3 t/h下降到13.6 t/h和从8.2 t/h下降到7.5 t/h。经过认真分析,发现醇烯比的降低导致了甲醇进料量的减少,进而导致反应器R1001A中的异丁烯发生了部分聚合反应,释放出大量热量,从而导致反应器温度升高。为保证装置的稳定运行进行了多次实验摸索,并最终成功将醇烯比控制在1.09。这一调整不仅有助于降低蒸汽能耗,还能够确保MTBE产品质量的稳定,达到了预期目标。如图2所示。
3.3催化蒸馏塔调整
3.3.1措施
催化蒸馏塔用于将反应器中生成的MTBE和未反应的异丁烯、丁烯等组分进行分离。由于MTBE和原料的沸点差异较小,传统的精馏操作效果不佳,因此采用催化蒸馏可以提高分离效率。催化蒸馏塔通过在塔内设置特殊的填料或板式结构,在催化剂的作用下,实现MTBE、异丁烯和丁烯的有效分离[4]。在工艺稳定的情况下,对催化蒸馏塔进行降压操作,将塔顶压力从0.45 MPa降到0.39 MPa,对回流量、塔顶冷后温度也进行了相应的调整。
3.3.2效果
在降低塔顶压力从0.45 MPa到0.39 MPa的24 h后,通过化验采样发现MTBE产品中的甲醇含量从0.1%上升到了0.4%,接近公司设定的产品控制指标。经过分析后,认为这是由于催化蒸馏塔的塔顶压力降低,导致塔底温度降低,使得部分甲醇未能蒸发上升,而滞留在了塔底,对MTBE产品造成了影响。在降低能耗的同时,始终坚持以产品质量为首要目标。为了解决上述问题,进行了一系列摸索和调整,并最终将催化蒸馏塔的塔顶压力控制在0.40 MPa。通过这一优化方案,塔底温度也提高了5℃,同时塔底蒸汽消耗从13.6 t/h降低到了13 t/h。这一调整不仅有助于保证MTBE产品的质量,还能进一步降低能耗,提高生产效率。数据见表3。
3.4甲醇回收塔调整
3.4.1措施
MTBE合成过程中,由于反应不完全等因素的影响,反应产物中会含有一定量的未反应的甲醇。甲醇回收塔通常采用精馏分离方式,使甲醇与水分离出来。经过回收处理后,得到的循环甲醇可以回流至MTBE合成反应中循环使用,从而实现甲醇的高效利用,降低生产成本,提高生产效率。参考催化蒸馏塔降压操作经验,对甲醇回收塔进行降压操作,将塔顶压力从0.25 MPa降到0.19 MPa,对回流量、塔顶冷后温度也进行了相应的调整。
3.4.2效果
在实际操作中,发现在将塔顶压力从0.25 MPa降低至0.19 MPa后,化验采样发现甲醇回收塔循环甲醇中水含量超标。经过分析,认为这是由于降压后塔盘温度升高,导致甲醇和水混合进入了回流罐中,从而影响了甲醇质量。针对上述问题,进行了进一步优化参数,并最终确定甲醇回收塔定压力为0.21 MPa。通过这项优化工作,塔顶蒸汽消耗也从7.5 t/h降低到了7.0 t/h。这一方案的实施不仅可以有效控制甲醇回收塔中水含量超标的问题,降低能源消耗。此外,还需要密切关注甲醇回收塔的运行状态,及时调整和优化反应条件,以确保生产过程的稳定。甲醇回收塔调整前后变化见表4。
4结语
本文通过对MTBE装置能耗特点和影响因素的深入分析,提出并实践了一系列有效的节能降耗措施,取得了显著的成果。首先,在原料预处理方面,优化和改进杂质去除工艺,显著降低了催化剂中毒和杂质含量,提高了反应器的活性和稳定性。其次,在反应器操作方面,调整醇烯比参数,实现了更高的转化率和选择性,从而降低了装置能耗。此外,在分离过程中采用了高效的分离设备和工艺流程,提高了产品纯度同时降低了能耗。相信MTBE装置节能降耗的研究将会在未来取得更大的突破和进步,为炼油工艺的可持续发展提供更为坚实的理论和实践基础。
参考文献
[1]王琴,薛群,李冬涛,等.MTBE生产过程的能耗分析和节能措施[J].兰州化工,2020,49(2):64-68.
[2]刘成军.催化轻汽油醚化的应用与研究[J].石油与天然气化工,2020,49(5):1-7.
[3]刘成军,曲鑫,周璇,等.催化轻汽油醚化原料预处理的方法[J].石油与天然气化工,2016,45(6):5-9.
[4]刘大明,任建华,王燕.MTBE装置节能降耗技术的应用研究[J].河南化工,2020,37(12):34-38.
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